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湿法脱硫系统优化措施

湿法脱硫系统优化措施


1.控制浆液质量


控制吸收塔浆液的pH值,使其保持在5.0~6.0范围内。以500MW负荷机组为例,二氧化硫入口量为1700毫克/立方米。当浆液pH值为5.2时,石灰石的消耗量为4.9吨/小时,二氧化硫的产生量为260毫克/立方米,石灰石和二氧化硫的排放成本约为890元/小时,310元/小时,两项总成本为1200元/小时;当浆液pH值为5.6时,石灰石的消耗量为6.5吨/小时,二氧化硫的产生量为140毫克/立方米,石灰石和二氧化硫的排放成本约为1222元/小时,158元/小时,两项总成本为1380元/小时。由此可见,当pH值相对较高时,脱硫效率会提高,但经济运行成本会相对增加。因此,在实际生产过程中,需要灵活设计具体情况,在经济成本可控的基础上,尽可能考虑二氧化硫吸收率和石灰石钙离子溶解率,获得优质石膏,确保更高效、稳定的脱硫效率。


2.浆液循环泵优化


在脱硫系统中,浆液循环泵的运行状况和效率不仅影响反应系统的液气比,而且消耗了系统设备的一半左右。因此,通过优化浆液循环泵来提高脱硫效率,降低功耗。优化模型的参数包括液位、循环泵功耗和氧化风机功耗。在浆液循环泵流量的一定条件下,吸收塔的液位升高可以提高浆液循环泵的入口压力,在一定程度上减轻循环泵的运行负担,降低功率。但同时,氧化风机的功耗也会略有增加。由于液位较低,脱硫效果往往不理想,在实际生产条件下,应首先满足吸收塔液位的要求,通过调整氧化风机尽量保持吸收塔液位在较高水平,降低循环泵功耗,降低能耗,提高系统脱硫效率。


3.脱硫系统节水优化


随着电厂用水指标的不断降低,如何降低FGD系统的用水量至关重要。因此,有必要分析FGD系统的水平衡。根据质量守恒定律,FGD系统的工艺水量和烟气带入的水量应等于烟气带出的水量、石膏副产品带离系统的附着水和结晶水量以及废水排放量之和。当原烟气进入吸收塔时,烟气温度被浆液冷却到50℃左右,释放大量热量。同时,脱硫反应也是一种放热反应。这两部分热量会导致吸收塔浆液中的水分蒸发成水蒸气,随烟气通过烟囱排入大气,这是脱硫系统的主要水耗。


3.1脱硫塔入口设置低温省煤器


低温节煤器布置在吸收塔入口,用冷凝水冷却烟气温度,降低烟气温度。安装低温节煤器后,单机脱硫耗水量降低。


3.2其他节水措施


通过FGD系统的水平衡分析,主要措施是降低水耗,降低吸收塔入口烟气温度,但结合水耗等其他影响因素,可同时考虑以下节水措施。


3.3烟道和烟囱冷凝液的回收利用


当携带饱和水蒸气的净烟气经过烟道和烟囱时,烟气温度逐渐降低,烟气中的水蒸气冷凝沉淀,部分随烟气带出烟囱,另一部分附着在烟道和烟囱壁上。可在烟囱内筒设计液滴回收装置回收冷凝液,节约脱硫系统工艺水补充。


3.4提高脱水机脱水性能,降低石膏含水率


石膏晶体水是生成石膏晶体所必需的,不能节约。目前,在FGD系统的实际运行中,石膏的游离水含量约为10%。对于石膏中的游离水损失,可以通过提高真空带的脱水效率进一步降低。


3.5回收设备冷却水和冲洗水


设备冷却水和密封冲洗水可回收至脱硫工艺水箱,回收利用。脱硫系统设置集水坑,回收临时排放的浆液和管道冲洗水,返回塔内,达到节水的目的。


3.6脱硫废水综合利用


为了保证脱硫系统中的浆液活性,控制氯离子和可溶性重金属离子的含量,脱硫废水的排放是不可避免的。为了减少水的浪费,可以考虑在灰场喷洒处理后的脱硫废水。


4.结语


综上所述,要解决脱硫系统存在的主要问题,不能单独解决一个或一个问题,要全面分析,多方面采取措施,从根本上提高脱硫设施运行的可靠性。因此,要充分借鉴同类企业脱硫系统的经验教训,不断探索总结,定期完善和细化运行维护规程,严格按照《运行规程》进行脱硫系统运行调控,按照《维护规程》加强设备维护管理。


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