引言
汽轮机运行后,废蒸汽由空气冷却器冷凝,冷凝液返回化学水位回收。高压蒸汽主要在汽轮机内部进行两次能量转换,使汽轮机在外部运行。第一种能量转换是热能转换为动态能量:通过降低喷嘴通过后的压力(静叶栅)和产生高速蒸汽流量,实现高压蒸汽转换;第二种能量转换是将动能转换为机械能量:高速蒸汽冲击强度应用于移动叶片,使转子高速旋转,传递扭矩,导出机械工作。
1、气缸上下缸温差大的原因
(1)从气缸本身的结构来看:顶缸和顶缸重量不同,热面积不同,底缸重量大于顶缸,气缸有牵引通道,冷却面积大,底缸在相同的加热冷却条件下热慢,所以顶缸温度高于底缸。(2)从气缸内发出:气缸内热蒸汽升高,凝结水向下流动,使下气缸温度在稀疏位置发生变化,下气缸温度迅速下降。(3)从气缸外部发言:发动机环境和操作平台上方空气温度高于下方温度,上下气流导致上下气缸冷却条件不同,使上气缸温度高于下气缸温度(窗户位于油冷却器一侧气缸块底部,开口容易产生气流)。(4)机器操作时:如果门未按正确顺序打开,气动缸的某些部分可能会进入空气,并增加上下保护之间的温差。(5)气缸故障后:后缸长时间停机时,气缸内的空气容易收敛,高温空气在顶缸内积聚,而底缸内的空气温度较低,使得上下缸的冷却条件不同。(6)操作机器紧急停止按钮时:骨料启动时,气缸内水稀疏或稀疏。停止后,冷水从排气管回流到气缸或高压锅炉中心,启动锁不牢固,导致水回流,导致气缸温度下降,导致温度下降。(7)机器维护:气缸温度如此低,下气缸由于绝缘加工组装困难,空间小,管道相对不均匀,不能像上气缸那样容易密封,导致下气缸冷却。
2、温差超标的危害
为了承受高温高压参数蒸汽,大型机动车车身和附件管道设备通常采用较高的金属设计。然而,选择重金属的另一个问题是快速冷却,设备零件的温度变化总是分布不均匀,热膨胀分布不均匀。这将导致组合中的热应力,导致圆柱体底部失真和内部方向泄漏。同时,电压会使转子在气缸中间,增加气缸与转子之间的摩擦,直接增加摩擦产生热量,导致温度急剧上升,转子背面的摩擦冲突也会给砂轮的运行安全带来很大的风险。
3、现阶段采取的控制和预防措施
在主蒸汽管道检查过程中,发现主蒸汽管道损坏,保温棉较多,雨水浸泡的原因是主蒸汽热损失较大。本试验结束后,需要更换大型真空阀锅炉保温棉。锅炉前主蒸汽温度降低20℃以上,约15c,效果明显。一方面,蒸汽热值有效地用于改善井,另一方面,汽轮机末端湿气量减少,汽轮机末端叶片侵蚀减少。因此,由于绝缘部件的更换,判断可能会增加气缸体的温差。随着高压蒸汽温度的变化,汽轮机上下气缸机组之间的温差发生了显著变化。分析的原因是汽轮驱动气缸泄漏,内部气缸级间泄漏导致气缸体气缸的温度变化。建议您在下一个版本中检查和处理高压侧圆柱。此时,在控制范围内,控制组振动和轴瓦温度稳定,控制组负荷,确保稳定运行。
3.1焊接修复
缸体-汽轮机缸体焊接修复主要由三个过程组成,第一个是缺陷检测消除阶段,第二个是缺陷焊接修复阶段,最后一个是焊接后接收阶段。首先,对于检测到的缺陷,采用着色浸润探针(如果条件允许,可采用超声波探针)确定缺陷的大小、位置、方向和深度,然后采用碳弧磨削、切割、抛光或加工工具法消除缺陷,并根据工艺要求准备焊接边缘。平面之间的过渡必须平滑。没有尖锐的过渡和死角。二是采用冷焊工艺修复焊接缺陷,选择焊接材料时应遵循的原则包括:①焊接材料的延伸率应尽可能与基体材料一致;②使用奥氏体焊条时应注意防止热裂纹;③焊接材料应具有工艺性能优越、电弧易引入、渣处理性能好、塑性能优越、韧性好等特点。当然,氧化程度也是选择焊接材料的重要参考因素。
3.2汽轮机采用新型双堵板结构
150MW汽轮机的水压试验区主要是管口,管口有其独特的特点:法兰无螺栓孔,无预留焊接余量,成为水压试验装置设计的主要难点。本设计采用双板结构,可利用气缸本身的结构来解决这个问题。利用内部堵板与管口内部的接触进行密封,利用管口内部的环槽和四段环进行定位,利用紧固螺栓和压板实现无内压时的支撑。该结构的主要优点是:(1)拆卸简单方便;(2)双板结构使内板压力均匀,密封良好;(3)四环环结构降低制造成本;(4)无焊接结构,可重复使用。
在保证试验效果的前提下,还优化了水压试验装置的结构。根据装置的整体结构,确定各部分的允许应力,然后根据该应力重新设计堵板结构,尽可能节省材料,降低成本。
在满足汽轮机缸体水压试验的大结构下,以组合挡板I为例对水压试验装置结构进行优化。根据D646水压试验压力分布图,组合挡板I中间工作区最大压力为7.0MPa。然后,设计的堵板厚度应大于上述堵板厚度,因此左板为20mm板,右板为40mm板。在保证强度的基础上,左板厚度降低50mm,右板厚度降低50mm,成本降低60mm%以上。
3.3停机后采取的措施
夹芯轴压结构分析的主要原因是中压缸上下压缸之间的温差较大,原低压缸插入中压缸和内压缸附加端子后,在内压缸和副压缸上增加了接头。低温降雨模式进入高温下中压缸的流动方向。流域计算的理论分析发现,与无连接器安装相比,下半缸温度升高,上半缸温度降低,上下半缸温差显著改善。压机上下基础温差在负荷回流改造过程中得到改善。当负荷较大时,充液阀正常打开,中气缸温度不变,下气缸温度由改造前最低253℃升至284℃,温差控制在45℃以内,问题基本解决。
结束语
在汽轮机启动、运行或停机过程中,上下缸之间或内壁与外壁之间的温差过大,可能导致气缸变形,导致汽轮机运动部分磨损,导致汽轮机振动,甚至导致顶缸与底缸之间的温差通常是由气缸绝缘差、排放链、进水和气缸冷进气引起的。通过收集数据,研究历史曲线,从汽轮机本体结构和运行的角度,找出原因,降低上下缸温差,最终成功缩短启动时间,降低工厂能耗和启动过程的启动空气消耗,为企业未来的经济运行奠定了坚实的基础。